来源:《中国煤炭工业》杂志 日期:2023/11/17
“4—8月,通过改造煤泥水系统,尾煤泥发热量由3400千卡降至2400千卡,灰分由36%升至50%,尾煤泥产率降低5.1%。按照当前煤价计算,预计一年可创效6029万元。”近日,山东能源兖矿能源东滩煤矿副总工程师、选煤中心主任陈国华在矿精益大项目评审会议上,给与会人员算了一笔账。
稳定精煤产量、提高精煤产率是提升煤矿经济效益的关键。一直以来,尾煤泥价格低,属于低值产品,能不能从其中回收低灰煤泥,降低其发热量,提高矿井整体经济效益成为了东滩煤矿研究的课题。
近年来,随着山东能源集团、兖矿能源市场化精益化“六精六提”融合管理模式的实施,东滩煤矿借助精益思维方法,设立“选煤中心尾煤泥提质增效”精益大项目,成立工作推进组,制定运行计划表,对浮选压滤、煤泥水处理等系统进行调研分析。
“东滩煤矿尾煤泥灰分低、发热量高,还存在浮选系统处理能力不足、斜轮系统浓缩机待优化等问题?”作为选煤中心创新创效团队领头人的陈国华,决心啃下尾煤泥这块“硬骨头”。
“经过多次诊断分析,最终确定把斜轮系统浓缩机底流回收、入选煤泥减量、浮选系统效率提高等6项选煤工艺环节为主要突破点。”参与项目研究的选煤中心副主任工程师刘建杰介绍。要因确定后,他们召开多次专题会议,不断进行论证和尝试,根据现场生产实际提出了设备改进意见,制定了相应的对策,逐条进行实施。
以脱粉筛改造举例,通过改用6台18.5kW减速电机,设计一体式减速和链式传动“一拖三”,有效解决了原有脱粉筛的设计弊端,两台脱粉筛共节省38台电机及38台减速机,大大降低了设备的故障率,减少了工人的维护量。同时,将4mm以下的原煤脱出,减少细颗粒物料进入洗选系统,降低洗选系统负担和介质消耗,促进尾煤泥减量工作。
经过不断探索实践,项目推进效果初显:2023年5月,东滩煤矿选煤中心完成了精磁尾池液位控制、脱粉筛系统和2台压滤机自动化改造;6月,完成旋流器底流口改造和矿浆预处理器改造;7月,完成2台刮板机更换和浮选机刮泡板改造……
随着改造步伐不断加快,变化显而易见。实现了浮精压滤机全自动排队入料卸料,压滤效率提高50%,浮精产量提高50%,每班减少2个人工。脱粉筛堵塞停机时长降低了90%,每月增加270分钟的正常生产时间。压滤尾煤泥灰分提升至50.62%,煤泥发热量降至2405千卡,圆满完成并超出“压滤尾煤泥灰分提至45%,发热量降至2900千卡以下”的精益化管理目标。
(文/王建 邱长鹏 作者单位:山东能源兖矿能源东滩煤矿)
(责任编辑:邵冰锋)
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